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引領(lǐng)港口裝備傳動革命!天津港首臺成功應(yīng)用輪邊驅(qū)動裝置的輪胎場橋?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運行

  近日,天津港首臺成功應(yīng)用輪邊驅(qū)動裝置的輪胎場橋在集裝箱碼頭持續(xù)穩(wěn)定運行超過6個月。該裝置由股份公司聯(lián)合金岸重工公司、SEW-傳動設(shè)備(天津)有限公司開發(fā),具有自主知識產(chǎn)權(quán),其成功應(yīng)用標(biāo)志著港口裝備智能化、低碳化升級取得積極進(jìn)展。
 
化繁為簡:傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的革命性創(chuàng)新,提高了設(shè)備作業(yè)效率
   傳統(tǒng)RTG行走結(jié)構(gòu)依賴“減速機+聯(lián)軸節(jié)+鏈輪+鏈條+罩殼”多級機械傳動,部件數(shù)量超10個,傳動鏈長且復(fù)雜,傳動效率僅為75%左右。升級為輪邊驅(qū)動裝置后,通過“新型行星式輪邊減速機+永磁電機”模式,淘汰了傳統(tǒng)龐大、低效的減速機、聯(lián)軸節(jié)、鏈輪鏈條等部件,核心部件減少至3個,大車定位精度提高到±3-5cm,傳動效率提升至90%以上,設(shè)備體積縮小1/3,結(jié)構(gòu)緊湊度提升40%,啟動時間、定位時間均有一定程度的縮短,單機作業(yè)效率提升約5%,顯著提升了設(shè)備的自動化水平。

 
 
動力升級:高效節(jié)能的雙重突破,降低了單機運行能耗
  傳統(tǒng)RTG使用4臺三相異步電機驅(qū)動行走,負(fù)載波動時電機輸出效率下降,啟動時需克服減速機、聯(lián)軸節(jié)、鏈輪、鏈條等多重傳動慣性,響應(yīng)時間長,負(fù)載突變時電機易出現(xiàn)卡頓。而輪邊驅(qū)動裝置升級動力傳動模式,采用4臺永磁同步電機,傳動鏈短、傳動間隙小,大車啟動響應(yīng)時間縮短,負(fù)載突變時轉(zhuǎn)速波動小,動力輸出穩(wěn)定,整車運行平穩(wěn);同時可減少能量轉(zhuǎn)換損失,有效降低能耗和污染物排放,符合港口綠色發(fā)展要求。據(jù)測算,更換輪邊驅(qū)動裝置后,全年可節(jié)省電能6832.8度電,節(jié)約能耗約0.84噸標(biāo)煤,大車運行能耗較改造前降低了約13%,節(jié)能效果良好

 
 
運維革新:從“高頻養(yǎng)護(hù)”到“極簡運維”,節(jié)約了設(shè)備維護(hù)成本
  傳統(tǒng)RTG傳動系統(tǒng)由于零部件多、配合精度低等既有不足,機構(gòu)故障點多、設(shè)備故障率高,且傳動鏈輪、鏈條需在露天工況下持續(xù)保持潤滑狀態(tài),設(shè)備需要進(jìn)行大量的日常強保、一級保養(yǎng)等養(yǎng)護(hù)措施,保養(yǎng)時間長、維護(hù)成本高。“技術(shù)升級”后,輪邊驅(qū)動裝置設(shè)備故障率能降低約15%,提高了設(shè)備可利用率。同時,改造后的設(shè)備齒輪油使用量僅為原先的1/14,維保時間降低25%,單臺場橋年維保成本節(jié)省約1.1萬元,大幅降低了設(shè)備的維護(hù)成本和停機時間。

 
 
  輪胎場橋輪邊驅(qū)動裝置憑借其高可靠性、低故障率、低維護(hù)成本等多重技術(shù)優(yōu)勢,有效助力天津港設(shè)備智能化水平實現(xiàn)跨越式發(fā)展,提升了港口設(shè)備的自動化定位精度和作業(yè)效率,具有良好的經(jīng)濟(jì)價值和社會價值。

 

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